格雷母線 卸料車車無人化控制03
格雷母線 生產(chǎn)廠家 武漢知仁測控
傳統(tǒng)的這種方式所使用的限位開關(guān)會(huì)出現(xiàn)如下問題:容易失靈,接近開關(guān)或限位開關(guān)的工作原理決定了其可靠性不能十分理想。在實(shí)際應(yīng)用中偶有發(fā)生開關(guān)失靈的現(xiàn)象,始終存在安全隱患。其次由于小車制動(dòng)時(shí)發(fā)生的“溜車”現(xiàn)象,停不準(zhǔn)。所以一旦小車不能準(zhǔn)確停在所安裝的限位開關(guān)范圍內(nèi)(發(fā)生溜車),中控室的操作臺上的所有信號燈無一變亮,這樣也就出現(xiàn)了我們所說的“小車位置丟失”,中控人員不知道小車到底在什么位置了,這時(shí)就需要派人到現(xiàn)場確認(rèn)小車位置后告知中控,中控才能繼續(xù)操作小車運(yùn)行到達(dá)目標(biāo)位置。
格雷母線 卸料車 運(yùn)用說明 04
格雷母線 生產(chǎn)廠家 武漢知仁測控
上述問題對控制和生產(chǎn)帶來的影響總結(jié)如下:
①、卸料系統(tǒng)是直接送往料倉或料棚的,由于定位的不準(zhǔn)或失靈(特別在發(fā)生溜車時(shí)如果操作人員責(zé)任心不強(qiáng),未到現(xiàn)場確認(rèn)位置,晚間值班多易出現(xiàn))容易導(dǎo)致錯(cuò)倉混料的事故,直接影響到原料成分的穩(wěn)定性,造成質(zhì)量不合格;
②、整個(gè)連續(xù)的生產(chǎn)過程常被打斷,不僅影響了生產(chǎn)效率,而且設(shè)備的實(shí)際作業(yè)率很低,無法完全發(fā)揮出設(shè)備的能力,更無法實(shí)現(xiàn)整個(gè)流程的信息化作業(yè);
③、失靈后需專門派人到現(xiàn)場確認(rèn)小車位置,派到現(xiàn)場的觀察人員與操作室操作人員之間頻繁的信息交換主要是通過對講機(jī)來傳遞的,因?yàn)楝F(xiàn)場噪音干擾嚴(yán)重,受通話質(zhì)量、現(xiàn)場環(huán)境等影響,難以保證信息傳遞準(zhǔn)確性。一來容易引發(fā)事故,二來無端耗費(fèi)大量工作時(shí)間;
格雷母線現(xiàn)場需求說明:
現(xiàn)場舊料場有兩臺卸料車;每臺卸料車的有效行程230米;兩臺卸料車在同一設(shè)備平臺上面,不共軌,需要分別采集卸料車運(yùn)行的實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù);
現(xiàn)場新料場有一臺卸料車,兩臺門式刮板取料機(jī),卸料車和門式刮板取料機(jī)的有效行程236米;卸料車在高處設(shè)備平臺,門式刮板取料機(jī)在地面設(shè)備平臺料堆的左右兩側(cè);需要分別采集卸料車和門式刮板取料機(jī)運(yùn)行的實(shí)時(shí)位置數(shù)據(jù);
卸料車和門式刮板取料機(jī)的位置數(shù)據(jù)以以太網(wǎng)接口,S7協(xié)議通信,傳輸給卸料車和門式刮板取料機(jī)的控制系統(tǒng)1500PLC;